废水调试运营中得问题解析
1、我广用A 0 法处理含有氨氮的污水,以前运 量不能调节,那浓缩池的出泥量总可以调节吧,进昆
行正常,最近经常在回流沉淀池出现污泥厌氧反硝化。 量大,又不能关小,就要增加出泥量,把出泥调节刚
引起污泥上浮现象,污泥流失,影响出水水质。如何 门开大,使池内污泥层下降,这样可减少依缩污呢在
解剖? 池内的停留时间,以防污泥发酵。浓缩池还可以交替
答:解决办法: 运行,运行管理中的调节手段是多方面的。至千浓编 MBR膜的应用普及
(1)控制好反硝化条件,尽可能去除硝酸氮, 他的负荷等与污泥含水率、性质等有关,各厂的情况
(2)增加沉淀池的出泥量,以降低沉淀池的污 都不同的。
泥层高度。使污泥在泥层的停留时间减少,可防止污 3、MLSS 可用悬浮物的方法测定吗?
泥缺氧; 答:MLSS只是很粗略地表示污泥中微生物量的
(3)条件允许的话(不影响缺氧区的缺氧环境) 多少,当然不能用悬浮物的方法测定,因为MLSS包
尽可能增加好氧区的溶解氧,使进入沉诧池的污泥不 括固定固体和挥发固体二类,固定固体是无机物,挥
缺氧。上述第一条是为了使进入沉淀池的硝酸氮大大 发固体是有机物+微生物,如果用悬浮物的方法测定,
减少,不会发生严重的反硝化,后二条措施是即使有 一些溶解性的有机物和游离细菌就流失了
大量硝酸氮进沉淀池,但由于不缺氧也就不易发生反 4、在运行过程中,氧化沟表而有一县厚厚的污
硝化。 泥堆积,粒径约 !mm 左右的污泥颗粒泛黄色,时常会
2,目前我厂处理规模为4万吨/日,有两个 造成二沉池大量飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同
浓缩池,设计污泥量为5600kgDS/d,污泥负荷为 流出,SV30 迅速下降,处理效果丧失。堆积污泥减薄
50kgDS/m2 d。但因施工造成两个池的进泥和出泥 消除。周而复始,请问其成因和控制措施,
不平衡且极不容易调整。经常造成一池污泥过多发生 答:说明污泥已失去活性,使 ESS 增加。有二种
厌氧井导致浓缩机负荷过高烧坏电机。 可能:一是污泥自身氧化,二是污泥中毒。从你所摘
前段时间,在一个浓缩池故障不能及时排除的情 述的现象看,前者的可能性大,可测定一下比耗氧速率
况下,采用单池运行,污泥量在 4000kgDS/d 左右, 即内源耗氧速率与基质耗氧速率之比来确定,针对性
污泥负荷为6lkgDS/m'd。在此负荷下运行,该池没 采取措施。
有出现因负荷过高而导致浓缩机故障。单池运行比双 5、AB法A段如何控制?是从一沉池以等同的
池运行管理简单且出泥稳定。试问、浓缩池的最高负 流量给A段连续回流吗?SV30应控制在多少?是
荷可达多少。最佳的范围又是多少? 5%-10%吗?
管:是管理不当造成的,二池的进泥量可以通过 答:A段的回流比应该大一些,但也不能使污沉
进泥阀周节的,如果象你所说的因施工问题二池进泥 在一沉池的停留时间太短,虽然 A 段主要是吸附为主。